四川35KV高壓斷路器結構
詳細介紹變頻控制方案
3.1 電氣改造一次原理圖方案(如圖1所示)圖1 原理圖 EHE-T系列變頻器配置自動旁路系統和手動旁路系統,本方案生產工藝需要,采用自動旁路系統(圖中C形虛線框),但煤氣風機變頻改造要采用手動旁路系統。旁路系統包含三臺高壓真空開關,可實現變頻和工頻之間的切換。當K1和K2閉合,K3分斷,旁路系統處于變頻狀態,此時用戶高壓開關QF合閘,變頻器得電,啟動即可變頻拖動高壓電機;當K1和K2分斷,K3閉合,旁路系統處于工頻狀態,此時QF合閘,電機立刻工頻運行,變頻器失電狀態。其中K2和K3在電氣和機械上均設定連鎖,確保了變頻和工頻狀態轉換的安全性。
3.2 變頻器與DCS接口邏輯進行連接 4.EHE-T系列智能高壓變頻調速系統通用技術參數(如表1所示)
四川35KV高壓斷路器結構設備現狀節能計算分析 目前我公司有10KV1400KW煤氣鼓風機兩臺(YBKS5603-2額定電流:97.6A運行功率因數:0.88轉速2970r/min)一開一備,運行電流90A,而且風機目前采用液力偶合器調速,反應速度及調節精度都不夠,因此計劃安裝變頻器調節,計算如下: 工頻的實際運行功率為:P1v=1.732UIcosφ=1.732×10kv×90A×0.88=1371KW 液偶轉速比i1=2407/2970=0.81,根據液偶調速器的轉差損耗公式得:△Ps1=(i1?-i1?)/ie?×Pe=(0.81?-0.81?)/ 0.96?×1400=190KW
△Ps1為液偶的轉差損耗率,不包括液偶的軸承磨損損失、油路損失、鼓風損失、導管損失等,此部分損耗按照電機輸出軸功率的3%計算,所以液偶的全部功損為:△P1=△Ps1+3% P1v=190+0.03×1371 =231KW節電率:△P1/P1v=231/1371=16.8% 上述節電率為改造后采用變頻器同時去除液力耦合器后的節電率,若仍需保留液耦,則需將液耦開至99%,以減低損耗,則需要增加額定效率,故節電率為12.5%。按年運行時間8000小時,綜合電價0.59元/度。計算年節電量137萬度,節約電費80萬元。根據測試,公司決定安裝EHE-T系列高壓變頻。